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双炉对浇设备调试中的“三,二,一”

发布日期:2015-08-28
 
双炉对浇设备调试中的“三,二,一”
开发部  高峰
 双炉对浇设备是我公司总结多年雾化经验、独立研发设计的批产型设备,设计产能300/年,主要满足中高端、粗粒径合金粉末产品的需求,目前正在安装调试中。自设备安装调试以来,项目取得了可喜的进展,可以总结为“三、二、一”,即培养了三名技术人才,解决了两个生产问题,掌握了一种新的雾化生产技术。
培养出的三名技术人才是孙建刚、马尧和胡宇,他们都是双炉对浇设备安装调试阶段小组成员。孙建刚在设备设计阶段就投入了大量的心血,他的2014年春节假期就是在熬夜画图构思中度过的。节后上班第一天,他就拿出了设计图纸供合金粉车间的技术人员讨论,在设备生产阶段和安装调试阶段更是不遗余力奔赴一线;马尧在出国考察过程中认真学习国外先进的炉体技术,在设计阶段提供大量的思路和建议,自设备调试开始后更是投入了大量的时间和精力开展工艺调试;胡宇在设备调试阶段加入到调试小组,始终坚守在调试现场,努力提升自身实践经验,逐步成长。
 解决的两个生产问题是雾化粉末挂壁问题和黑色颗粒夹杂问题。雾化粉末挂壁问题不仅影响粉末的成品率,还会产生雾化过程堵包、产品粒度不可控等各种生产问题,严重影响了设备运行的可靠性,安装调试小组从机械设计和熔炼过程两个角度研究问题,从设备改进和工艺改进两方面着手,在有限次的试验过程中解决了这个生产问题;黑色颗粒夹杂问题不仅在气雾化过程中存在,在真空雾化过程中也会发生,安装调试小组大胆假设、小心求证,结合铁基激光熔覆粉末材料的生产过程解决了该问题,制备出了颜色外观合格的产品。虽然黑色颗粒夹杂的产生原因还没有从机理上得到完全的确认,但解决思路已经明晰,结果已经验证了猜想。
 一种新的雾化生产技术是指初步掌握了非限制式雾化技术。公司以往生产采用的是限制式雾化技术,产品主要以细粉为主;而非限制式雾化技术并未开展相应的研究和生产实践,非限制式雾化技术适合连续式生产,生产成本低,产品粒度较粗。在调试过程中,技术人员在实践中理解雾化理论,对倒锥状回流区的压力、温度、速度变化有了初步的认识,加深了对雾化射流的振荡规律的理解,了解了非限制式雾化技术和限制式雾化技术的区别。
 在今后的调试工作中,安装调试小组会进一步完善周边配套,完成压缩空气管道、冷却水以及排烟管道等设施的安装,在稳定工艺的同时,保证生产的安全。
“三、二、一”是目前安装调试小组取得的进展,更像是火箭发射前的倒计时,安装调试小组和接手设备使用的合金粉车间正整装待发,在激烈的市场竞争中奋力搏杀。虽然在接下来的工作中我们仍将面临各种问题,但前期的突破使合金粉车间充满了正能量,我们坚信办法总比困难多,所有问题都会在现场工作人员的满腔热情中逐步解决,未来合金粉车间开发出的低成本、高品质的合金粉末必将占领市场,为公司开辟出新的利润空间。
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